博碩士論文 108456026 詳細資訊




以作者查詢圖書館館藏 以作者查詢臺灣博碩士 以作者查詢全國書目 勘誤回報 、線上人數:36 、訪客IP:18.221.154.151
姓名 楊廣傑(Kuang-Chieh Yang)  查詢紙本館藏   畢業系所 工業管理研究所在職專班
論文名稱 精實製造於瓶頸站之生產效率改善的研究 ─以某石英振盪器公司為例
(Research on the improvement of production efficiency at bottleneck by lean manufacturing─example of a quartz component manufacturing company.)
相關論文
★ 佈置變更專案工程的執行研究 -以H公司研發單位為例★ MIL-STD-1916、MIL-STD-105E與結合製程能力指標之抽樣檢驗計畫
★ 建構客戶導向的製造品質資訊系統--以某筆記型電腦專業代工廠商為例★ GMP藥廠設施佈置規劃的探討--以E公司為研究對象
★ 應用Fuzzy c-Means演算法之物流中心位址決策模式研究★ 品質資訊系統之規劃與建構 -- 以某光碟製造公司為研究對象
★ 從製程特性的觀點探討生產過程中SPC管制圖監控運用的適切性 -- 以Wafer Level 封裝公司為例★ 六標準差之應用個案研究-以光學薄膜包裝流程改善為例
★ 利用六標準差管理提昇中小企業之製程品質-以錦絲線添加防銹蠟改善為例★ 專業半導體測試廠MES 系統導入狀況、成果及問題之探討-以A 公司為例
★ 以RFID技術為基礎進行安全管理導入-以A公司為例★ 如何提昇產品品質及降低成本—以光碟壓片廠A公司為例
★ ERP導入專案個案分析—以半導體封裝廠A公司為例★ 石英元件製造業之延遲策略應用— 以T公司為研究對象
★ 十二吋晶圓廠自動化搬運系統規劃與導入—以A公司為例★ 半導體封裝產業之生產革新改善活動-A半導體股份有限公司導入經驗探討-
檔案 [Endnote RIS 格式]    [Bibtex 格式]    [相關文章]   [文章引用]   [完整記錄]   [館藏目錄]   至系統瀏覽論文 ( 永不開放)
摘要(中) 台灣石英頻率元件產業經過將近40年的演進。原已經是成長率逐年下滑且不再具有高度爆發性的製造產業。近兩年,隨著全球第五代行動通訊技術陸續商轉,各國開始啟動基地台相關基礎建設,從核心網路到微型基地台、終端消費性產品等廣泛應用,將推升頻率元件需求大幅增加,逆轉先前持續下滑的市場狀況,成為該產業的成長新動能。
就市場供需面來看,石英頻率元件產業走出谷底的重要關鍵在於,高速率、高頻段及低延時數據回傳基地台的裝置設計,為該產業帶來新的商機,加上高科技的車用電子以及頻率元件趨於小型化,讓台灣石英頻率元件產業出現回春生機。從2019開始,個案公司投入龐大資本於生產產能及產品品質上的提升,除擴充小型化產品生產線,也將導入發展晶圓級封裝製程,將有助公司搶攻高階小型化產品。而目前個案公司的石英晶片製造產能,早已無法滿足目前下游廠商之出貨需求。
而目前個案公司的石英晶片製造產能,早已無法滿足目前下游廠商之出貨需求。就個案公司為例,石英晶片的主要產能瓶頸站點為過程為晶片切斷、尺寸切斷、頻率分選。在沒有大幅增加人力與機台的情況下,石英晶片產能差異所造成之影響,短期內可以透過個案公司之內部工廠(寧波廠、重慶廠)進行半自製晶片的轉調與購入而獲得產能部分的滿足,但由於半自製晶片為頻率晶片及煮膠晶片,購入後分別從排片上膠及圓邊站點接力進行後續生產作業。換句話說,浸蝕站與頻率分選站兩大站點,由於不能夠透過公司內部其他廠區進行半自製晶片的轉調及購入,為個案公司目前主要之瓶頸站點,仍需要內部進行流程的優化及改善來滿足客戶需求。
本研究將透過精實製造的導入,檢視現階段個案公司遇到的生產狀況,並透過減少浪費與價值流圖等核心觀念進行專案改善。
摘要(英) After nearly 40 years of development, Taiwan′s quartz frequency component industry now has a declining growth rate and is no longer a highly-explosive growing industry. In the past two years, as the 5G technology have been developed, many countries have started to launch the infrastructure construction which is related to the base stations. From core networks to micro base stations till the wide application of consumer products, they will boost a great demand for frequency components which turns around the declining market has become a new growing momentum of this industry.
From the perspective of supply-demand trend on the market, the reason that quartz frequency component industry can bottom out lies in the design of the device which can realize high-velocity, high-frequency and low-delay in data return to the base station. This technology has brought new business opportunities to the industry. Together with the high-tech automotive electronics and the miniaturization of frequency components, Taiwan′s quartz frequency component industry has come back to life. Since 2019, this case company has invested a lot of capitals to improve the production capacity and product quality. Besides expanding the production lines of miniaturized products, the company will also introduce the wafer-level packaging process, which will help the company to develop advanced miniaturized products.
At present, the company’s manufacturing capacity of quartz chip can not meet the demands of the downstream manufacturers. In the case of this company, the main bottleneck of the quartz chip production capacity are mainly at chip cutting, size cutting and frequency sorting. Without a significant increase in manpower and machine, the company need to transfer and purchase semi-self-made chips from its internal plants (Ningbo plant and Chongqing plant) to reduce the influence caused by capacity gap in quartz chip production temporarily. However, the semi-self-made chips are normally frequency chips or glued chips, which have to be glued on chip rows and then go to the follow-up process via the round-edging stage. In other words, the etching stage and frequency sorting stage are two main bottleneck. because they can not be transferred or purchased from other internal plants. It is necessary to improve and optimize internal processes to meet customer’s needs.
This research will examine the current production situation of the company by introducing the lean manufacturing method, and improve the project through the core concepts, such as waste reduction and value stream mapping.
關鍵字(中) ★ 石英頻率元件
★ 精實製造
★ 價值流圖
★ 瓶頸站點
關鍵字(英) ★ quartz frequency component
★ lean manufacturing
★ value stream mapping
★ bottleneck
論文目次 摘要 i
Abstract ii
誌謝 iv
目錄 v
圖目錄 vi
表目錄 vii
第一章 緒論 1
1-1 研究背景 1
1-2 研究動機 3
1-3 研究目的 3
1-4 研究範圍 4
1-5 論文架構 5
第二章 文獻探討 7
2-1 石英元件與製程介紹 7
2-2 石英元件產業的沿革及發展 14
2-3 石英晶片製造產能及瓶頸 19
2-4 精實製造的簡介 20
2-4-1 精實製造的發展背景及定義 20
2-5 精實製造的導入與步驟 22
第三章 個案公司介紹 26
3-1 個案公司簡介 26
3-2 成長歷程 28
3-3 基本資料 31
3-4 經營理念 32
3-5 主要產品 34
3-6 競爭策略及未來挑戰 34
第四章 個案分析與研究 36
4-1 個案背景 36
4-2 現行作業流程與問題彙整 37
4-3 價值流圖分析 40
4-4 精實製造的導入與資料分析 41
4-5 個案產能提升結果 48
第五章 結論與建議 50
5-1 研究結論與貢獻 50
5-2 對個案公司的建議 51
5-3 未來的研究方向及建議 52
參考文獻 53
中文部分 53
英文部分 54
參考文獻 中文部分
1.Hans Chang(2009),石英元件的過去、現在與未來,retrieved Apr.2021,取自:https://www.ctimes.com.tw/DispArt/tw/%E7%9F%B3%E8%8B%B1%E5%85%83%E4%BB%B6%E6%8A%80%E8%A1%93%E7%B3%BB%E5%88%97/091002152336.shtml
2.Money DJ理財網,台灣晶技股份有限公司,retrieved Jan.2021,取自:https://www.moneydj.com/kmdj/wiki/wikiviewer.aspx?KeyID=6be6a373-80cc-4ec1-85ed-5b945ed359e5
3.大野耐一(2001),國瑞協力會TPS自主研究會編譯,追求超脫規模的經營─豐田生產方式,中衛發展中心。
4. 大野義男、江瑞伸(2018),精實現場管理:豐田生產方式資深顧問親授40年現場管理實務,財團法人中衛發展中心。
5.日本水晶デバイス工業会,水晶デバイスとは,retrieved Jan.2021,取自:https://www.qiaj.jp/pages/frame20/page01.html
6.王別鐸.(2006),失效模式與效應分析之實作於製程分析模式─以石英振盪器為例,靜宜大學財務與計算數學系碩士論文,1-55。
7.王昭富(2005),水熱合成法之單晶石英成長研究與數值分析,成功大學工程科學系碩士在職專班學位論文,1-106。
8.白健二(1997),產與作業管理,國立空中大學。
9.宋杰(2015),臨界戰略:利用精實創造競爭優勢、釋放創造力、創造持續性成長,美商麥格羅希爾國際股份有限公司臺灣分公司。
10.宋晁宇、鄭順仁、羅志杰(2019),精實生產推動手冊:創造彈性、速度與創新的生產系統,叢書出版組。
11.洪聖傑(2013),有限元素模型在小型化石英振盪器改善干擾頻之設計分析,虎尾科技大學機械設計工程研究所學位論文,1-54。
12.產業價值鏈資訊平台,被動元件產業鏈簡介,retrieved Jan.2021,取自:https://ic.tpex.org.tw/introduce.php?ic=J000
13.莊明勳(2016),應用價值溪流圖於精密導線架製程之改善,逢甲大學經營管理碩士在職專班學位論文,1-38。
14.許維宬(2018). 運用精實管理與價值流圖進行生產效率優化─以E公司測試區為例, 朝陽科技大學工業工程與管理系學位論文,1-54。
15.陳文鴻(2006),臺灣型精實製造文化探討,東海大學工業工程與經營資訊研究所論文,1-66。
16.曾榮孟(2017),台灣石英產業之競爭策略─以S公司為例,逢甲大學經營管理碩士在職學位學程學位論文,1-68。
17.陽麗君(2011),考慮壓電效應的石英晶體板高階泛音振動分析(Doctoral dissertation, 寧波:寧波大學)。
18.楊錦洲、李鴻生(2010),精實生產教戰守則,中華民國品質學會發行。
19.謝銘鴻、高曜煌(2005),壓控石英振盪器精準頻率控制之研究(Doctoral dissertation).
20.寶來證券(2002),石英元件產業現況及未來,retrieved Jan. 2021,取自:https://www.moneydj.com/kmdj/report/reportviewer.aspx?a=6c625383-69e0-4a45-8dab-64a81ee63455
21.鐘漢青(2015),精實革命:消除浪費、創造獲利的有效方法,經濟新潮社出版。

英文部分
1.Consulting Service & Associates,retrieved Jan.2021,取自:https://www.giichinese.com.tw/publisher/csa.shtml
2.Li, R. K., & Wu, H. H. (1995). Capacity constraint resource wandering and its wandering behaviors in a production plant. Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers, 12(1), 63-69.
3.Marodin, G. A., & Saurin, T. A. (2013). Implementing lean production systems: research areas and opportunities for future studies. International Journal of Production Research, 51(22), 6663-6680.
4.McDonald, T., Van Aken, E. M., & Rentes, A. F. (2002). Utilising simulation to enhance value stream mapping: a manufacturing case application. International Journal of Logistics, 5(2), 213-232.
5.Moon, S., Kang, T., Lee, J. H., Seo, J. S., Han, S. W., Im, K. H., ... & Na, J. K. (2018). Interaction of acoustic surface waves induced by inter-digital transducer with wall thinning defect in pipe structure. Journal of Mechanical Science and Technology, 32(8), 3569-3579.
6.Nakazawa, M., Nakamura, Y., & Miyashita, S. (1979). Frequency-temperature characteristics of quartz crystal flexure bars and quartz crystal tuning forks. IEEE Transactions on Sonics and Ultrasonics, 26(5), 369-376.
7.Rahani, A. R., & Al-Ashraf, M. (2012). Production flow analysis through value stream mapping: a lean manufacturing process case study. Procedia Engineering, 41, 1727-1734.
8.Schroer, B. J. (2004). Simulation as a tool in understanding the concepts of lean manufacturing. Simulation, 80(3), 171-175.
9.Seth, D., Seth, N., & Dhariwal, P. (2017). Application of value stream mapping (VSM) for lean and cycle time reduction in complex production environments: a case study. Production Planning & Control, 28(5), 398-419.
10.Slomp, J., Bokhorst, J. A., & Germs, R. (2009). A lean production control system for high-variety/low-volume environments: a case study implementation. Production Planning and Control, 20(7), 586-595.
11.Sundar, R., Balaji, A. N., & Kumar, R. S. (2014). A review on lean manufacturing implementation techniques. Procedia Engineering, 97, 1875-1885.
12.Tiwari, P., Sadeghi, J. K., & Eseonu, C. (2020). A sustainable lean production framework with a case implementation: Practice-based view theory. Journal of Cleaner Production, 277, 123078.
13.Velasco, M. D., & Vicente, J. (2002). Capability analysis of quartz crystal manufacturing processes. Transactions of the Institute of Measurement and Control, 24(4), 289-301.
14.Vig, J. R. (1992). Introduction to quartz frequency standards. ARMY LAB COMMAND FORT MONMOUTH NJ ELECTRONICS TECHNOLOGY AND DEVICES LAB.
15.Womack, J. P., Jones, D. T., & Roos, D. (2007). The machine that changed the world: The story of lean production--Toyota′s secret weapon in the global car wars that is now revolutionizing world industry. Simon and Schuster.
16.Wu, Z., Yanhua, M., Yubin, Z., Xiaohui, S., Bing, L., & Ying, J. The Research of Pull Production Strategy and Method. In 2010 International Conference on Management and Service Science.
指導教授 何應欽(Ying-Chin Ho) 審核日期 2021-7-7
推文 facebook   plurk   twitter   funp   google   live   udn   HD   myshare   reddit   netvibes   friend   youpush   delicious   baidu   
網路書籤 Google bookmarks   del.icio.us   hemidemi   myshare   

若有論文相關問題,請聯絡國立中央大學圖書館推廣服務組 TEL:(03)422-7151轉57407,或E-mail聯絡  - 隱私權政策聲明